教你如何在數控工具機上加裝上下料機器人
南通工具機公司一台VM600加工中心出於提高工效和降低員工勞動強度的需要,加裝了一台能自動完成上、下料工作的機器人。當機器人完成上料後,防護門關閉,工件自動裝夾,加工完成後,工裝放鬆,防護門打開,再由機器人卸料。
1. 硬體要求
此次改造中,我們新增了能實現自動裝夾的氣動工裝,自動打開和關閉的氣動防護門等,並通過PLC輸入、輸出接口,與機器人完成工作狀態的應答。為了實現動作的精確及安全,對硬體的配置有如下要求:
(1)氣動工裝,設有夾具夾緊及放鬆到位檢測開關。
(2)氣動防護門,設有開門及關門到位檢測開關。
(3)控制工裝及防護門動作的電磁閥為兩位雙電控電磁閥。
2. 工作邏輯框圖
工具機和機器人共同完成抓料、加工和卸料的控制過程流程如圖1所示。
圖1
3. 發現問題與改進
( 1 ) 從圖1 可以看出工具機防護門的打開是在全部加工結束以後,防護門的關閉也要工具機與機器人交互應答之後才能發出關閉指令,通過實際測試,這兩項時間總計有4s左右,假如能巧妙地利用好切削前的準備時間和切削後的各軸復位移動時間,就能最大限度地壓縮這4s左右的非切削時間,從而實現我們的工效目標。
通過攻關, 我們發現最好的解決辦法就是在加工過程快結束時,由機器人直接控制開門,又當機器人完成上料工作後,再由機器人直接控制關門。經此改動後, 整體加工時間壓縮了約3.5s。
(2)考慮到機器人有時會存在如保養或故障時無法工作的情況,而我們又希望工具機能夠不停機、持續地加工產品,為此我們在工具機側加裝了一個「機器人模式」與「人工模式」切換旋鈕,當處在「人工模式」時,就同時將機器人置為緊停狀態,這時防護門的開、閉由工具機控制。這樣一來,會出現防護門的開、閉既可以由工具機控制,也可由機器人控制的情形(實際上,在正常情況下,如前面所說當處於「人工模式」時,機器人被置為緊停狀態,機器人是不會發出開、閉門指令的),僅出於安全上考慮,控制工具機防護門動作的電磁閥,其電氣動作應設計成:當電磁閥得電時執行動作,當動作完成後就失電,即不能讓電磁閥處於長期通電的狀態。
在進行電控設計時,有必要說明一點,由於防護門的開合既要由工具機來控制,又要由機器人來控制,且控制命令要以收到門開、門關到位信號來結束,而裝在門上的門開、門關到位檢測開關各只有一個,如何供工具機和機器人兩個控制單元使用,並且還要保證工具機和機器人各自24VDC直流電源供電電路的獨立性?我們設計了如圖2~圖4所示的控制電路。
圖2註:SQ1、SQ2為防護門開、關到位檢測開關;X0.0、X0.1為工具機PLC輸入信號地址。
圖3
註:KA1、KA2為中間繼電器;Y0.0、Y0.1為工具機PLC輸出信號地址。
圖4
工具機上的PLC邏輯如圖5所示。
圖5
(3)在使用時還發現當工具機在執行工裝夾緊工件工作有時會出現誤信號,而工具機和機器人全然不知,繼續執行加工,從而造成對工裝或刀具的損壞。我們通過仔細觀察, 最終找到了原因——由於其他狀況的出現,機器人實際上沒有把待加工的工件放置在工裝上,工具機執行工裝夾緊命令時,工裝上的夾緊缸在推動夾爪移動的過程中,會發出一個瞬間的工裝夾緊到位信號,讓工具機和機器人誤認為工裝夾緊動作已經完成。
後來將工具機的PLC控制程序改成了工具機在執行工裝夾緊命令時,只有工裝夾緊信號能持續地發出一段時間(如1s),才認為工裝夾緊動作正常完成。